矩鞍環產品的工業應用實例
矩鞍環產品的工業應用實例
(1)化肥廠再生塔改造
某廠對凈化裝置的Φ4000mm再生塔出口霧沫夾帶嚴重、塔阻力增大等問題進行改造,即將原每層高6m、容積76 m3的三層陶瓷拉西環全部更換成Dg38、Dg25mm的陶瓷矩鞍填料,并對塔內部結構相應變動,如改進頂部進液分布結構、氣液分布盤下移1.5m及加長升氣管等措施。
(2)硫酸生產中干燥塔改造
某廠12萬t/a硫酸裝置凈化部分的干燥塔內充填拉西環,生產過程中阻力大、干燥效果差、帶液嚴重,尤其是夏季干燥塔進口氣溫高、塔負荷大的時候,矛盾更為突出,干燥塔出口水分一般都高于部頒指標(0.1g/m3[標]),直接影響了影響了觸媒的使用壽命,且加速管線、設備的腐蝕。為解決些問題,將填料更新為Dg50和Dg25矩鞍環。
使用拉西環正常生產時,一干塔平均阻力力為284.2 mmH2O,改用矩鞍形后,正常生產的一干塔平均阻力為128.2 mmH2O,前后對比約降低55%,經核算,當產量為330t/d時,由于阻力減少節約的電耗折合人民幣21300元/年。
換用矩鞍形填料后,在高溫季節進行連續測定,干燥塔出口水分含量均低于部頒指標。
由于氣體干燥條件的改善,能提高觸媒轉化率和延長觸媒使用壽命。兩個轉化器共100 m3[觸煤,按當時價4200元/m3[計,價值42萬元。通常每年要更換1/4~1/5觸媒,若能延長使用壽命一年,即可節省8~10萬元。
因氣體中水分減少,轉化管線及SO3冷卻器內轉干凈,無冷凝酸,因而減輕了腐蝕,保護了SO2風機等設備和管線。
(3)醋酸生產中精餾塔和吸收塔的改造
某電石廠醋酸車間精餾塔,原為Φ650mm和Φ800mm兩座塔,內裝Dg25瓷拉西環填料,兩塔并聯,日產106噸醋酸。改裝為Dg25瓷矩鞍環填料后,僅使用Φ650mm一座塔就基本滿足生產要求,處理能力提高了一倍多。
該廠醋酸吸收塔塔徑為Φ800mm,原裝Dg25瓷拉西環填料,改為Dg38和Dg25瓷矩鞍環填料后,生產能力提高15%。
